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首頁 檢測技術(shù)與成果

分享:本鋼冷軋廠酸洗機組改造措施

針對造成本鋼冷軋廠酸洗機組產(chǎn)量未達到設(shè)計產(chǎn)量以及產(chǎn)品酸洗后表面質(zhì)量波動性較大的問題,對本鋼冷軋廠酸洗機組進行了升級改造,主要包括入口段、工藝段、出口段的設(shè)備改造與升級。改造后,入口停機時間縮短至220 s以內(nèi),出口換卷時間縮短至80 s以內(nèi);酸溫、水溫等工藝參數(shù)能夠穩(wěn)定控制;酸液壓力檢查更加準(zhǔn)確;有效清理了酸洗管路內(nèi)堆積的硅泥;帶鋼表面殘留水分可以完全烘干。

由于本鋼冷軋廠酸洗機組入口時序繁瑣、酸洗管路中硅泥淤積、漂洗槽設(shè)計布局不合理等原因,機組產(chǎn)量未達到設(shè)計產(chǎn)量,產(chǎn)品酸洗后表面質(zhì)量波動性較大。201612月,本鋼冷軋廠對酸洗機組進行升級改造,改造后提高了酸洗產(chǎn)品表面質(zhì)量,機組產(chǎn)能達到84t/a。

改造項目

入口段

在酸洗機組入口段,鋼卷的運輸由入口步進梁、準(zhǔn)備站、上卷小車等組成。步進梁和酸洗機組中心線在一條線上。本次改造取消了原有穿帶導(dǎo)板臺,開卷機由單錐頭形式改為雙錐頭形式,入口換卷停機時間控制在220 s以內(nèi)。在鋼卷小車自動上卷過程中,帶頭通過磁力喂料裝置進入處理器,同時開卷機整體橫移將鋼卷固定在開卷機上。帶頭通過處理器進行矯直,然后經(jīng)對中進入分切剪,將不合格的部分切掉。

工藝段

◆酸洗槽

酸洗段分三個酸洗槽,每個酸洗槽長25 m,酸洗槽之間通過一對擠干輥互相隔開。每個酸洗槽對應(yīng)一套循環(huán)罐以保證酸液的供應(yīng)。循環(huán)罐也是酸液收集罐,一旦帶鋼臨時停車,酸洗槽的酸液可排放到循環(huán)罐內(nèi)。而且,酸洗槽酸液的梯流也是通過循環(huán)罐實現(xiàn)的。

酸洗槽由PPH制成,嵌安山巖進行保護。槽兩側(cè)的上邊部設(shè)計成水封,以保證良好密封性能。槽蓋由塑料制成,分為兩層。槽蓋第二層為沉浸式,由固體塑料制成,該部分槽蓋放置在耐酸磚上,與酸洗槽形成紊流酸洗狀態(tài)。

◆漂洗槽

漂洗槽材質(zhì)為PPH。本次改造重新制作漂洗槽,將其長度縮短為14 m,布置為5級串聯(lián)噴洗的形式,漂洗槽循環(huán)供液用的收集罐為漂洗槽下部槽體,槽體之間相互隔開,形成梯流。

由于液體流經(jīng)閥口、彎管的通流截面變化會產(chǎn)生壓力損失[2],因此,為了緩解壓力損失,提升漂洗效果,更改了原漂洗槽內(nèi)噴射梁的布置形式,減少了彎頭的數(shù)量,漂洗槽內(nèi)噴射梁的噴射壓力由0.1 MPa提高至0.2 MPa。

◆含酸氣體處理裝置

由于酸洗工藝段酸溫控制在70~85℃,在這一溫度段內(nèi)鹽酸容易揮發(fā)成酸霧。為在線處理酸霧,改造機組設(shè)置了酸霧冷凝分離回收裝置。經(jīng)過冷凝回收裝置,高溫近飽和含酸氣體在冷凝裝置中被冷卻水噴淋并冷凝,冷凝后的液滴含酸濃度較高,濃度約為130 g/L,這些液滴經(jīng)過分離器被過濾下來并由裝置底部的排水孔排到酸循環(huán)罐,再次被使用。

經(jīng)過冷凝回收后的廢氣再被輸送到酸霧吸收塔內(nèi)洗滌,廢氣在排放之前還要經(jīng)過霧滴分離裝置進一步去除廢氣中的液滴,從而保證廢氣中酸濃度最小,最后廢氣被排放到廠房外的大氣中。酸霧凈化系統(tǒng)新增了霧滴分離器,對現(xiàn)有凈化塔填料和頂部噴淋管進行了更換設(shè)計,廢氣中氯離子濃度低于20 mg/L。

◆清洗硅泥裝置

氧化鐵皮中的硅及其化合物在酸中的溶解度很小,因此酸洗液在循環(huán)過程中會產(chǎn)生大量的硅泥。這種硅泥如不及時去除,很容易堵塞系統(tǒng)中的管道和設(shè)備,嚴重影響酸洗機組的正常運行[1]。為了降低硅泥對機組的負面影響,特增設(shè)堿液清洗系統(tǒng)。堿液儲存罐通過離心泵將堿液反沖洗至石墨加熱器循環(huán)管路,用以清洗石墨加熱器中淤積的硅泥,達到酸洗機組穩(wěn)定運行的目的。

原機組設(shè)計酸泵出口壓力開關(guān)接液膜片尺寸為DN 25。由于接液膜片尺寸小,經(jīng)常出現(xiàn)導(dǎo)壓通道硅泥堵塞的問題,造成管路振動、壓力開關(guān)受損。此次改造將泵出口壓力開關(guān)接液膜片尺寸擴大為DN50,解決了這一問題。◆改善酸溫控制

原機組設(shè)計中酸循環(huán)罐出口處換熱器的蒸汽調(diào)節(jié)閥無法達到蒸汽管道完全封閉的要求,產(chǎn)生蒸汽損耗和酸液溫度無法精確控制的問題。酸液溫度設(shè)定值與實際值偏差達10℃以上。改造后,在每套換熱器的蒸汽調(diào)節(jié)閥前均增加1套蒸汽切換閥,實現(xiàn)了酸溫的精確控制,酸溫設(shè)定值與實際值偏差控制在5℃以內(nèi)。

◆烘干系統(tǒng)改型

烘干機由一段熱吹裝置改為兩段熱吹掃裝置。烘干機熱吹裝置由蒸汽進行加熱,蒸汽管路上配備電磁閥。電磁閥根據(jù)熱電偶測溫裝置自動控制蒸汽量,進而達到控制烘干溫度的目的。改造后烘干機溫度可以達到120℃以上,可以保證帶鋼表面殘留的水分達到完全烘干的程度。

出口段

出口段為德國CMI公司制造,設(shè)有圓盤剪、碎邊剪。圓盤剪間隙量、重合量,碎邊剪間隙量、帶鋼寬度由二級電腦根據(jù)鋼重及規(guī)格給定后自動調(diào)節(jié)。

圓盤剪剪下的廢邊通過碎邊剪裁剪成小段,落到皮帶運輸裝置上,由皮帶運輸裝置運到廠房外的廢料收集裝置內(nèi)。

出口設(shè)置兩臺卷取機,其中2#卷取機出口側(cè)新增皮帶助卷器,用于協(xié)助卷取機卷取帶鋼的頭部若干圈。

出口剪切、穿帶、卸卷均可自動完成,其中出口換卷時間小于80 s

改造效果

酸洗機組改造后入口停機時間縮短至220 s以內(nèi),出口換卷時間縮短至80 s以內(nèi)。漂洗槽縮短為14 m后,工藝段倒車后停機水銹缺陷明顯減輕。酸溫、水溫等工藝參數(shù)能夠穩(wěn)定控制,其中酸溫設(shè)定值與實際值偏差在5℃以內(nèi)。酸液壓力檢查更加準(zhǔn)確,壓力開關(guān)改造后不易損壞。新上堿液清洗系統(tǒng)后,有效清理了酸洗管路內(nèi)堆積的硅泥,酸洗機組的穩(wěn)定運行得到了保障。改造后烘干機溫度可以達到120℃以上,可以保證帶鋼表面殘留水分達到完全烘干的程度。

結(jié)束語

本鋼冷軋廠酸洗機組改造完成后,酸洗機組產(chǎn)能由72t/a提升至84t/a,酸洗產(chǎn)品卷表面銹蝕問題得到緩解。



文章來源——金屬世界

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